2LTC-61098T跳汰机 早期在跳汰机用于铜坑贫锡矿石的预选,处理3mm以上的粒级部分取得了较好的效果。跳汰作业抛废率达34.18%,锡、铅、锌作业回收率分别为92.46%、 84.45%、85.77%,对原矿抛废率为27.4%,锡、铅、锌回收率分别达95.01%、91.83%、91.87%。锯齿波跳汰机最早是由北京矿冶研究总院研制成功的,之后随着时代的发展对锯齿波跳汰机做了第一次大范围的改进:
1)鼓膜传动机构由双室单传动机构改成双室双传动机构,以利于操作参数和精矿质量等方面的调节;
2)在跳汰两室之间增加筛板落差,利于各室床层厚度、冲次等参数的调节;
3)加固承筛梁,改进床石格框的型式,以利于分选床层的平稳流动,并尽可能减少筛孔的堵塞率;
4)传动凸轮大小由原用冲程25/Tim改为30mm。
改进后的双室跳汰机用于锡矿预先抛尾生产,生产实践表明,改进后设备的故障率降低,操作参数调节更为灵活,提高了对给矿量波动和矿石性质变化的适应性,生 产操作的稳定性相对更好,分选指标相对更加稳定可靠,设备单机处理能力由原平均5左右提高到8t/h以上,丢废率由39%提高到50%。实现了扩大规模生 产、降低单位矿石生产成本和提高选矿技术指标的目标。