脱硝声波吹灰器异常对脱硝的影响 脱硝投运后,清除催化剂表面积灰,保证催化剂活性是脱硝稳定运行的关键。运行中,烟气携带大量灰分,吹灰设备故障,造成脱硝系统催化剂板结、致使催化剂中毒,影响催化剂的活性和使用寿命,堵灰造成系统阻力升高、吸风机电耗增大、催化剂催化效率下降,喷氨量增加,硫酸氢铵产生量增加,造成空预器板结堵塞以致机组停运。
2.脱硝声波吹灰器缺陷及原因分析 (1)发声异常。脱硝声波吹灰器通过声波的方式作用于积灰表面。正常发声声波频率为75HZ,分贝为147db,应是低沉、低闷的声音,声音高低均不会影响声波吹灰器清灰效果。若是压缩空气质量不达标、气源压力不稳、发声头配合间隙增大、膜片缺陷、系统漏气等,均会导致不发声或者发声为尖锐刺耳声和破音,均会影响正常吹灰。 (2)传导段堵塞。脱硝声波吹灰器喇叭段与脱硝反应器烟道壁处于同一平面,当反应器烟道内部存在流场不均时,大量的飞灰进入喇叭段,长时间后积灰堵塞喇叭段,影响声波吹灰器声波的传递,声波吹灰器吹灰功能丧失,影响脱硝运行。 (3)套筒段堵塞。运行中,由于烟气流场不均,飞灰从喇叭口与套筒缝隙处扩散进入套筒段及传导B段,导致整个传导段以及喇叭段与套筒间隙积灰加剧,同时压缩空气内部水分被灰分吸收附着在传导B段管壁上,随灰粒增多,板结不断加剧造成传导段堵塞,削弱声波的正常传导,从而降低清灰效果。 3.研究及治理措施 (1)气源支路加装过滤调压阀。脱硝声波吹灰器气源要求为压力0.6-0.8MPa,仪用压缩空气,含油量不大于10mg/m³,露点≤-40℃,运行期间,出现因系统气压不稳造成声波吹灰器发声异常,设备安装时,在脱硝声波吹灰器气源母管加装调压阀,因整个压缩空气管路复杂,造成气压不稳,空气进入气源支路后,压缩空气冷凝,冷凝水对吹灰器膜片造成损伤,影响设备使用寿命。在每台声波吹灰器气源管道支管加装过滤调压阀,确保单台设备压力稳定的同时过滤空气中的水分,能够保证干燥、气压稳定的压缩空气。