某FANCU 0iTB数控系统半闭环控制数控车床,Z轴移动时出现411#报警。首先通过伺服诊断画面观察Z轴移动时的误差值。通过观察,发现Z轴低速移动时位置偏差数值尚未得到及时调整就出现了411#报警。这种现象是比较典型的指令与反馈不协调,有可能是反馈丢失脉冲,也有可能是负载过大而引起的误差过大。
由于是半闭环系统,所以反馈装置就是电动机后面的脉冲编码器,该机床使用FANCU 0iTB数控系统,并且X和Z轴均配置αi系列数字伺服电机,所以编码器的互换性好,并且比较方便,因此维修人员首先更换了两个轴的脉冲编码器。但是完成后故障依旧存在,初步排除了编码器问题。通过查线、测量,确认反馈电缆即连接也没有问题。视线转向外围机械部分,技术人员将电机与机床脱离,将电动机从联轴器上拆下,通电旋转电机,无报警,排除了数控系统和伺服电机故障。检查机械传动部分,使用扳手手动旋转丝杠,发现丝杠很沉,明显超出正常值,说明进给轴传动链存在机械故障,通过钳工检修,修复Z轴丝杠机械问题,重新安装电动机,机床工作正常。
实例2:某FANUC 0iMC系统半闭环立式数控铣床,Y轴解除急停开关后数秒随即产生410#报警。
410#报警是由于停止时误差过大引起的,一般也是由于反馈、驱动、外围机械这三种因素引起的。凡是这类误差过大的报警,首先要观察伺服运转(SV-TURN)画面。通过观察,发现松开急停开关后“位置偏差”数值快速加大,并出现报警,此时机床窜动一下并停止。
如何快速简易的判断位置编码器故障?可以先按下急停开关,用手动或借助工具使电动机转动。此时,如果SV-TURN画面中位置偏差也跟着变化,说明编码器没有问题。使用此方法,通过伺服诊断画面看到反馈脉冲良好,基本排除脉冲编码器及反馈环节的问题。经过仔细观察发现,通电时间不长,电动机温升可达60~70度。通过摇表测量,发现电动机线圈对地短路,更换电机后,机床工作正常。
A20B-0198-B501
A20B-0236-C231
A20B-0309-C001
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B
A20B