活性炭吸附/吹扫脱附
由于二丁酰环磷腺苷钙生产车间有机废气年排放总量较少,应用传统活性炭吸附法,当活性炭吸附饱和后,直接更换活性炭,更换频次较高,进而带来危废等二次污染问题。根据该车间污染物的特性(乙醚占80%以上,活性炭对乙醚的吸附性能较低,而对其他污染物的吸附性能较好),针对性地采用了吹扫脱附工艺,通过吹扫脱附利用活性炭装置将乙醚的排放浓度调整平缓降低,再送往UV高级氧化连同异味处理。
1.2UV高级氧化
1)第一段UV高级氧化
利用短波长UV灯管进行第一段除臭,并产生臭氧以及部分羟基自由基。
2)第二段臭氧除臭
利用臭氧在UV环境下进行第二段除臭。
3)利用臭氧在分解臭氧过程中,产生羟基自由基,进行第三段除臭,同时去除残存臭氧。
2.工艺流程
二丁酰环磷腺苷钙生产车间反应、真空干燥、蒸馏以及中间品收集等操作排放的废气经过管路收集,进入活性炭吸附床,废气中有机物在吸附剂的作用下留在吸附剂的微孔中,低浓度带异味的气体经过臭氧催化氧化装置处理;同时利用空气对另一吸附床进行吹扫脱附,脱附气流(主要还是乙醚)也经过UV高级氧化装置处理,洁净的气体通过排气筒排放。
3.应用实例
以某二丁酰环磷腺苷钙生产车间为例,车间密闭收集之后,有组织排放风量约10000m3/h,平均排放量约3.25kg/天,有组织zui大排放浓度约100mg/m3。本项目设置了系统进出口的在线监测。
处理系统中吸附装置采用两台吸附并联,设置切换阀门、阻力监控以及安全保护措施。为了加强臭氧氧化效应,独立设置了臭氧发生系统,向UV高级氧化塔中供应臭氧。UV高级氧化塔内设置了分组启动的UV灯管,根据检测情况调节UV灯管的开启数量,塔末端填充蜂窝催化剂,利于臭氧与有机物充分反应并去除多余的臭氧。
活性炭床的切换周期根据在线监测的数据调节,利用空气吹扫活性炭床,主要吹脱物质为乙醚,实际操作中,切换周期为3-4个月,活性炭更换周期为1年。